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鄂钢5号高炉“杂矿”冶炼生产实践

2014-04-22 11:00:59

鄂钢5号高炉有效容积2200m3,共有28个风口,3个铁口。由于钢铁产能严重过剩,用矿成本居高不下,2013年初全行业陷入亏损境地。为大幅降低生铁成本,从2月份开始鄂钢全面启动超低品位的“杂矿”采购,高炉逐步减少并停止球团矿的配用。在如此恶劣原料条件下,5号高炉在2013年上半年通过上下部制度和冷却制度的摸索和实践,炉况在经过1-2月份的波动后,逐步开始趋于稳定,顺行状况也得以大幅改善,在大高炉用超低品位矿冶炼方面做出了一些有益的尝试。
 
1、高炉配用“杂矿”的原料现状
 
1.1、入炉矿质量状况
 
本文所指“杂矿”是指品位低于50%、有害元素较多、冶金性能较差的非主流粉矿和块矿。
 
由于用矿成本在生铁成本的构成中约占70%,为降低成本,鄂钢烧结矿和块矿的品位从2月份开始逐渐下降,同时高价球团矿在高炉的用矿结构中逐步减少并最终停用,以达到大幅降低生铁成本的目的。
 
鄂钢5号高炉主要使用260m2烧结机生产烧结矿,其品位由2012年的平均54.48%下降到20136月份的47.75%,具体数据见表1
 
12013-6月烧结矿品位变化
时间
wTFe/%
2012年平均
54.48
20131
52.95
20132
53.61
20133
53.25
20134
50.94
20135
48.99
20136
47.75
 
高品位和高价格的球团矿的使用量逐月减少,直至5月初完全停用。高炉的用矿结构主要是:烧结矿(90%95%+生矿(5%10%)。高炉所用的生矿品位在20133月后平均相比2012年下降了5%15%(主要使用生矿情况见表2)。
 
2:主要块矿对比
wB/%
时间
块矿名称
TFe
SiO2
S
Al2O3
2012
PB
63.61
6.62
0.017
1.42
鄂东块
50.93
12.36
0.137
0.53
伊朗块
60.45
6.16
0.219
0.47
20132-6
胜信块
44.22
20.47
1.311
2.78
灿斌块
34.8
36.26
0.377
2.52
伊朗块
45.23
10.50
0.520
0.57
中力块
39.08
18.92
0.64
1.84
鑫颐块
27.5
39.78
0.161
1.98
灿斌块
29.55
45.43
0.248
1.47
 
3月份开始,由于混匀矿中配入低品位粉矿的比例大幅上升,烧结矿中的Al2O3TiO2Zn和碱金属等质量分数逐月上升,对高炉冶炼带来极大危害。20132-6月份烧结矿化学成分见表3
 
3:烧结矿化学成分变化情况
wB/%
月份
Al2O3
MnO
TiO2
Zn
Na2O+K2O
2
2.05
0.37
0.25
0.03
0.14
3
2.17
0.43
0.20
0.03
0.14
4
2.69
0.50
0.23
0.04
0.18
5
3.07
0.60
0.33
0.05
0.20
6
3.13
0.45
0.41
0.05
0.20
 
1.2、焦炭质量保持相对稳定
 
焦炭是高炉的主要燃料,在高炉中所起主要作用有:发热剂、还原剂、生铁渗碳、料柱骨架。特别是在大高炉和高炉喷煤情况下,焦炭的骨架作用会显得更加突出,对改善软融带焦窗的透气性尤为重要。
 
在矿的质量大幅变动情况下,矿和焦炭作为高炉的主要炉料,焦炭质量稳定甚至提高对炉况的影响就显得尤为关键。高炉在配用“杂矿”的方针确定后,“动”矿不“动”焦的理念也随之确立,即保持焦炭质量稳定在2012年下半年的水平。从表4的数据可以看出,2013年的2-6月份,焦炭的主要质量指标保持相对稳定,为高炉“杂矿”冶炼的快速适应和调整提供了强有力的保障。
 
4:焦炭质量指数变化
%
月份
M40
M10
CSR
CRI
2
86.62
7.06
63.11
24.03
3
86.31
7.03
63.47
24.89
4
86.15
7.07
63.43
24.52
5
86.48
7.02
64.64
24.25
6
86.17
7.24
62.09
25.10
 
2、“杂矿”入炉后的炉况特征
 
鄂钢5号高炉在“杂矿”入炉后,炉况的波动和调整历时1个半月,即从3月中旬开始,直到4月下旬才逐步好转。炉况的波动主要表现在以下几个方面:
 
1)顺行难以保证,压量关系紧张,透气性指数下降;
 
2)高炉进风波动大,并慢慢出现萎缩,矿焦负荷一降再降;
 
3)探尺走尺变差,偏尺、崩滑经常出现,时有管道发生,煤气利用率大幅下降(从47%下降到40%以下);
 
4)炉型维护难度增加,炉身温度下降;
 
5)炉缸中心不活跃,中心温度从710下降到500,风口小套损坏率增加,频繁休风换套;
 
6)炉温波动大,物理热下限(1490以下)居多,渣量大幅增加(由1月份的474kg/t增加到6月份的678kg/t),极大增加了炉外的工作强度和渣处理设备的维护难度。
 
3、采取的主要技术措施
 
3.1、改善烧结矿强度
 
烧结在配用“杂矿”后,品位大幅下降,SiO2质量分数上升,导致烧结矿的强度降低,粒度变小,粉末增多,冶金性能下降。入炉后高炉进风变差,顺行遭到破坏,渣量大增,消耗大幅上升。
 
经过摸索和试验后,在烧结矿中逐步提高CaOMgO的质量分数,见表5,并在成品烧结矿中采用CaCl2+MgCl2复合喷洒技术,同时适当把碱度由1.80提高到1.85左右,这些措施极大地改善了超低品位烧结矿的强度和低温还原粉化率,也为高炉适应“杂矿”冶炼提供了1个相对稳定的用矿条件。
 
5:烧结矿CaOMgO含量变化表
wB/%
月份
CaO
MgO
2
11.52
2.16
3
11.89
2.19
4
13.23
2.19
5
13.91
2.20
6
14.78
2.33
 
3.2、高炉的调整措施
 
3.2.1、下部送风制度的调整
 
鄂钢5号高炉在2012年长期保持0.327m2的进风面积,高炉取得较好的经济指标。为适应“杂矿”入炉冶炼,在2-4月份的炉况调整期间,一直保持带5个Ф90mm的风口内套,维持进风面积在0.296m2。在烧结矿改善后,5月中旬后逐步调整为带2个Ф60mm的夹套,同时利用休风换套机会,减少Ф125mm的风口小套,增加Ф120mm的风口小套,使进风面积保持在目前的0.301m2。这样的调整使高炉的风速可保持在250m/s以上,以利于吹透炉缸中心。
 
3.2.2、中部冷却制度的调整
 
随入炉品位降低,炉内进风下降,渣量增加,原料中有害元素增加,炉型的维护难度也增大,特别是炉身的冷却壁温度波动变小,温差也逐步减小。为了防止炉身粘结,造成炉型不规则,高炉的软水进水温度由42大幅调高到52,炉身冷却壁软水总流量由4700m3/h下调到4480m3/h。这样的调整,在6月份后期见到效果,冷却壁温差从3-5月份的2.6逐渐上升到6月底的3.54℃。
 
3.2.3、上部装料制度的调整
 
1)矿批从1月份的63t,到6月份逐渐降至54t左右,焦炭负荷也由4.9下调为4.3左右。
 
2)“杂矿”入炉的显著影响是中心气流变弱,若有若无,甚至没有。矩阵调整也是以开放中心为主,减少中心布矿的环数和布矿角差,从1月份的常用矩阵逐步调整为目前使用的
 
3)为配合炉型的调整,布料角度从向内推1°增大到3.5°,反应到矩阵上的变化即,布料从7号档位开始。
 
3.3、加强炉外出渣出铁管理
 
渣量增加后,严重影响着高炉的顺行状况。因此,炉外渣铁排放的好坏对高炉的正常生产影响极大。为此,高炉车间制定以下措施:
 
1)实行“零间隔”出铁,确保出铁时间占用率达到95%以上;
 
2)加强炉前的考核力度,重点在铁口的维护,确保每班出铁5次,少出1次铁要分析原因,落实责任;
 
3)在炉前4班中开展劳动竞赛,对每月产量和铁量差完成较好的前2名给予重奖,有效地调动了广大职工的劳动积极性;
 
通过实施以上措施,炉内基本上消除了“憋炉”现象,为高炉的稳定顺行创造了有利条件。
 
4、效果及存在问题
 
在大高炉冶炼“杂矿”的实践中,经过几个月摸索,炉况的调整初步取得了一些成效。高炉的顺行状况得以大幅改善;在矿石品位从53%下降到48%过程中,高炉的进风也由3-4月份的4500m3/min逐步恢复到4700m3/min以上,操作炉型也处于可控状态,探尺走尺较好,炉内操作稳定性提高,炉温也趋入稳定。更重要的是,在当前钢铁行业非常困难的形势下,鄂钢5号高炉的生铁成本不断降低。截止到20131-6月份,累计生铁成本降至2313/t2012年全年为2709/t),其中6月份更是降到2276/t,在全国同类型高炉中名列前茅,为鄂钢的降本增效、生存发展作出了巨大贡献。
 
但是,从目前看,在大高炉冶炼“杂矿”的实际操作中,存在以下问题:
 
1)矿焦负荷下降,煤气利用下降,焦比上升,燃料比大幅上升;
 
2)进入高炉的各种有害元素大幅提高,将影响到高炉的使用寿命;
 
3)渣量大幅增加,给炉外的出铁工作和设备维护带来极大的困难。
 
5、结语
 
经过这5个月的尝试,5号高炉在特殊时期冶炼“杂矿”的实践中取得了一些经验。通过调整高炉上下部制度、改善烧结矿质量、稳定焦炭质量等措施,消化品位降低带来的不利影响,达到稳定顺行的目的,从而降低吨铁成本,这种做法在当前追求“铁成本最低、效益最大化”目标中,具有一定的现实意义。
 
收稿时间:201310
来源:鄂钢

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