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鄂钢φ40HRB500E螺纹钢冷弯开裂原因分析

2014-08-04 14:54:12

1、前言
 
为了满足重点工程对高强度(ReL400MPa)、大规格(φ36mm),鄂钢于2011年采用“电炉→棒材”工艺进行了φ40HRB500E试验研究。通过对成品材成分分析,找出了影响冷弯开裂的主要原因,通过加强对S含量的控制,保证了钢筋冷弯性能。
 
2、工艺流程及成分设计
 
2.1、工艺流程
 
装料(兑铁水、启动康斯迪传送带加废钢)→70t康斯迪电炉→(降电极送电)→吹氧熔化→喷碳、加渣料造渣、流渣→吹炼终点测温取样→倾炉出钢并脱氧合金化→70tLF精炼→连铸→坯料验收→入炉→加热→出炉→高压水除鳞→粗轧(φ750×2+φ650×3+φ550×3,平、立交替)→1#飞剪切头尾、碎断→中轧(φ550×1+φ450×3,平、立交替)→2#飞剪切头尾、碎断→精轧(φ450×2+φ350×4,平、立交替,16#18#平立可转换)→测径仪、3#飞剪倍尺剪切→冷床冷却→冷剪→取样、检验→横移→计数→打捆→吊运、入库。
 
2.2、成分设计
 
根据强化机理及综合成本,决定采用VN合金进行微合金强化,具体要求如表1
 
1HRB500Eφ40成分/wt%

成分
C
Mn
Si
P
S
V
Ceq
国标
0.25
1.60
0.80
0.045
0.045
-
0.055
内控
0.18~0.25
1.20~1.60
0.35~0.75
0.040
0.040
0.08~0.15
0.054

 
3、质量问题
 
经冶炼、轧制,进行成品检验时,发现冷弯后有开裂现象。
 
4、原因分析
 
4.1、成分分析如表2
 
2:试验钢筋成分/wt%

元素
炉号
C
Mn
Si
P
S
Ceq
冶炼
A
0.22
1.52
0.56
0.019
0.040
0.47
成品
0.23
1.51
0.57
0.018
0.046
0.48

 
4.2、性能分析如表3
 
3:试验钢筋性能

炉号
规格/牌号
ReL/MPa
R0eL/ ReL
Rm/MPa
强屈比
A/%
Agt/%
冷弯
A
φ40/HRB500E
525
1.05
670
1.276
12.5
12
不合
530
1.06
670
1.264
15.0
11.1
不合

 
4.3、金相分析如表4
 
4:试验钢筋金相检验

炉号
规格/牌号
非金属夹杂物
组织
晶粒度/F
A
φ40/HRB500E
A3.0
B0.5
C0
D1.0
F+P
9.0

 
高倍检验如图1、图2
 

1A类夹杂物3.0

2:铁素体晶粒度9.0
 
4.4、分析意见
 
以上分析表明:①熔炼成分与成品成分有较大的偏析;②A类夹杂物较多。从标准-实物质量对照分析可知,以上因素是导致冷弯开裂的主要原因。
 
5、改进措施及效果
 
5.1、改进措施
 
①收紧S的控制范围(S/wt%0.035);
 
②确保精炼(炉后)吹Ar时间。
 
5.2、效果
 
经过控制有害元素,稳定精炼(炉后)吹Ar时间,经检验,冷弯性能全部合格。
 
6、结语
 
1S含量偏析、A类夹杂物较多是导致冷弯开裂的主要原因;
 
2)加严S的控制范围、保证精炼(炉后)吹Ar时间,能保证钢筋冷弯性能。
 
收稿时间:2013
来源:鄂钢

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