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鄂钢联合焦化公司降低冶金焦成本纪实

2013-09-12 14:41:43

连续两年来,国内钢铁市场形势严峻,钢铁企业生产经营困难重重,亏损如同寒冬里的阴云挥之不去。为应对严峻的市场形势,鄂钢坚持实施低成本战略,制定一系列“颠覆性”指标,确保实现全年扭亏为盈的目标。
 
对鄂钢联合焦化公司来说,冶金焦成本在6月份的基础上再降155/吨是一个具有“挑战性”的新目标。要知道,这一指标水平在全国同行业43家企业中有望进入前5名,而焦化年初的实际指标水平处于倒数第二的位置,实现这种跨越是何等艰难。
 
面对挑战,焦化公司没有抱怨,按照稳质量、追成本、拼指标“三步走”战略,以降低冶金焦成本为主线,积极优化人力资源、推进精细化管理、转变队伍作风,为“铁成本最低”工作交出了一份合格的答卷。
 
3月份吨焦成本降低31元,4月份降低80元,5月份降低72元,6月份降低106元,7月预计降低117元,距离目标已经不远了……这份答卷上,写满了鄂钢焦化人共克时艰的决心、执着上进的态度、团结拼搏的信心。
 
打通“两扇门”让指标“优”起来
 
强调精细化理念,打通管理规范化、操作标准化“两扇门”,从技术、管理等多角度优化指标,是鄂钢联合焦化公司实现降成本的有效途径。
 
实现冶金焦降成本任务,是该公司“铁成本最低”的一个重要支撑。在大量应用低质“杂煤”的情况下,如何保质保量供应焦炭,让高炉“吃”好、“吃”稳?这是焦化公司必须解决的难题。
 
“如果没有精细化的管理指标体系、精准的控制水平和操作能力,就不可能有生产成本的下降,质量和效益的提高。”焦化公司总经理褚博源给出了答案。
 
做好炼焦成本的精准控制,首先是指标体系的精准化。在焦化公司《降成本工作计划》上,以“84提高”为重点攻关方向,对12项具体措施进行逐一分解,每项措施有时间规定,每个时间段有任务进度,每个进度有具体要求,每个要求要被落实为具体的降成本金额。这样,12项措施又变成了多项任务,又添加了数百条工作要求,形成了“层层分解,逐级落实,精确到点,落实到人”的格局。
 
“做到成本精细化的同时,更要做到管理工作的严细化,没有严谨的执行,难以完成降成本任务。”技术科科长李自仁的见解得到多位管理人员的认同。根据制定好的各类指标,各相关管理科室会同生产车间狠抓落实,从科长、车间主任到技术员,每天都要跑现场,详细跟踪每一项措施的进展。
 
采访时,在炼焦一车间,车间主任叶德强正在对《炼焦工艺操作规程》进行审核。据他介绍,他们刚刚完成了对三大规程内容的清理和完善,同时,得到完善的还有班组的各项原始记录,包括交接班记录、点检记录、操作记录等内容,力求符合实际,更具操作性。“这些都是标准化操作的具体要求,目的就是让职工知道‘班前做什么、班中如何做、班后怎么做’,以提高职工的整体操作水平。”
 
为实现焦炭炉炉合格,达到“焦炭M10达到7.1%,热强度在60%以上”这一承诺指标,西区调火班着力推行标准化操作,在每天1344个立火道的测温,224个煤气考克的调节工作中,严格执行工艺标准,将均匀系数的考核标准由原来的±20降至±15,将安定系数的考核标准由原来的±7降至±5,缩小波动范围;他们还自主完成了3号、4号加热系统改造,每月可节约煤气消耗费用约90万元。
 
盘活每个人让行动“快”起来
 
今年初以来,鄂钢联合焦化公司积极推进机构整合、人力优化,将炼焦车间东区、干熄焦车间东区、运行车间东区除尘班进行合并组建成立了炼焦一车间,将炼焦车间西区、干熄焦车间西区、运行车间西区除尘班进行合并组建成立了炼焦二车间,撤销运行车间,将回收车间、运行车间进行合并,组建成立了回收车间,同时将全公司点检人员进行优化集中,成立点检站,以利于缩小生产战线,完善区域管理,形成对标体系。
 
“如何在负荷提升45%的困难局面下实现目标,干部带头很关键。”该公司党委书记李红波言简意赅。
 
2月份开始,焦化公司从“领导抓挂点、科段抓现场、作业长抓跟班、机关抓服务、班组长抓落地”五个层面入手,对“一线工作法”进行了明确规定。按照要求,科级干部每天要有一半时间到现场,发现问题,解决问题;作业长每月要有1/3的时间跟中夜班;机关人员除每周五必须全天在现场外,每天还得抽一定时间到现场服务基层。如在7月份,为了配合焦炭外卖期间的安全生产组织工作,该公司在人员异常紧张的情况下,组织机关人员以及车间骨干共计31人充实到备煤车间顶岗操作,上了白班再上中班,并抽取部分管理人员参与外卖焦炭监装工作,在完成“业余”工作的同时还保证了本职工作不“断线”。
 
3月份,炼焦西区调火班为了降低煤气消耗,克服边生产边改造的矛盾,自己动手对煤气辅助加热系统进行改造,发挥职工“一专多能”的特长,加班加点进行改装、调试。在大家的共同努力下,该系统一次试火成功,不仅节省外委费用8万元,每月还节约煤气消耗60余万元。6月份,回收车间回收油库班面对缺少备件和生产需要的矛盾,将车间以往换下来的几台同类旧泵进行拆解,对其中可以重新利用的机械密封、叶轮等部件逐一清理和修复,通过反复摸索和精心调试,两台硫酸泵完全达到使用标准并即时启用,3个不锈钢阀门和连接管道得到修复再利用,共节约备件材料费9万余元。
 
6月份,自动化室遇到了一个难题:备用电机告急。为此,该公司首席技师、电工四班班长梁献当起了“义务工”。每天下班后,他就带着徒弟修理、恢复电机,那段时间几乎每一个角落都能找到他们的影子。“明星技师”的心血没有白费,在他的带领下,其他班组成员也参与进来,很快就修复37千瓦电机两台、22千瓦电机两台、18.5千瓦电机一台,节约备件费用1.2万元。
 
这种群策群力的降本增效攻关,在鄂钢焦化公司比比皆是,呈现出一派“人活全盘活”的景象。
 
来源:鄂钢

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